面對目前鋼鐵產業低迷的情況,作為鋼鐵上游產業鏈,焦化行業受到了嚴峻考驗。降成本,降能耗是我企業的當務之急。我車間結合實際情況,做了三個改造項目降低能耗:
第一、焦爐經過幾年的使用,通廊溫度較高,影響到煙道的使用壽命。今年5月份,車間利用指揮部后院部分廢棄的隔熱磚對通廊進行了改造。通過改造,出現了明顯效果,不僅提高了熱工效率,而且改善了工人的工作環境,使廢棄的隔熱材料得到了合理利用。
第二、1#、2#焦爐在投入生產以來,爐頭溫度一直處于偏低狀態,封墻散熱量也較大,上升氣流邊號爐火道燃燒不充分,空氣溫度預熱效果不佳,不能與煤氣充分混合燃燒。為此,我們加厚了相關保溫層,保溫效果明顯改善,大大降低了爐門的散熱,提高了爐頭溫度,保證了焦炭質量。
第三、加強爐體的維護,提高焦爐的熱工效率。焦爐是我公司的核心設備。為確保完成全年的焦炭生產任務,確保焦炭的質量,我們加強了對爐體的檢修維護。今年大修爐門18個,小修爐門72個,更換爐門刀邊3套,更換頂絲、絲座26套,更換鉤頭螺栓76套,更換大蓋底座1個,自己加工更換上升管蓋102個,全面清掃橫管5次,清掃地下室煤氣主管3次。這些措施的實施,確保了焦爐正常的生產運行,為完成全年的焦炭生產任務,提高焦炭質量,提供了保證。